❶ 蜂鳴器為什麼直接給低電平不響,取反後會響
我暈,又是你啊。
蜂鳴器的響聲是由高電平或者低電平驅動的(具體看電路,是高電平響還是低電平響)。不斷取反,蜂鳴器就會響
嘟~嘟~嘟~
的報警聲,而不會一直
嘟~~~~~~~~~~~~~~
這樣響……
❷ 最簡單的蜂鳴器電路,為啥搞不懂呢
此電路中蜂鳴抄器(BUZZER)可以是機械式的襲或集成電子式蜂鳴器,當兩端加上工作電壓後,蜂鳴器即可以發出鳴叫聲。
該電路是利用Q2工作於開關狀態,當Q2處於截止狀態時,蜂鳴器兩端與5V電源斷開,所以不發聲,若Q2導通,則得電發出聲音;而Q2的導通,在於BZ端電壓的變換,由於在Q2的基極迴路中,串聯了D2,由於LED導通電壓的影響,BZ點對地電壓必須低於5V減去LED導通電壓後的差值,Q2才有可能得到使全導通的偏壓,導通並使蜂鳴器工作鳴叫。
也就是說,假定LED工作電壓為1.5v左右,當BZ端電壓下降到3V左右時,Q2導通,BUZ1得電而鳴叫。
❸ 單片機蜂鳴器電路問題
這種事是常見的,假如5V電壓想驅動5V蜂鳴器是不行的,三極體導通有一定電阻,所以,要用6V來驅動,適當串聯一隻電阻(要根據蜂鳴器工作電流大小定)。
❹ 這個電路里,蜂鳴器很小聲是為什麼怎麼改讓他大點聲
蜂鳴器在使用過程中出現的不良情形通常有以下幾種:
1、蜂鳴器沒有安裝前就不響,這是屬蜂鳴器本身質量不行
2、蜂鳴器焊接後出現無音或時響時不響,這種情形可能是焊接過程中使用的烙鐵功率過大(建議用20-30W的烙鐵)或時間過長(建議3秒內完成一個焊點)導致蜂鳴器的針腳與線圈的焊接點受熱熔化後虛焊。
3、焊接後蜂鳴器鳴叫過程中出小聲、無音或沙音變調,這種情形可能是啟動蜂鳴器的電流過小或過大(蜂鳴器正常工作電流20-30mA)導致蜂鳴器不能正常鳴叫。
4、蜂鳴器使用一段時間後出現變音或無音,這種情形可能是蜂鳴器的連續鳴叫時間過長(蜂鳴器連續鳴叫時間不能超過8-10小時,否則會變音或燒壞)或是蜂鳴器受環境影響。
5、蜂鳴器焊接後在電線板上工作時就出現變調或無音但拆下來用直流穩壓電源測試則沒有問題,這種情形可能是蜂鳴器受到干擾。
蜂鳴器電路分析
下面從EasyARM-i.MX283開發套件入手,就3.3VNPN三極體驅動有源蜂鳴器設計,從實際產品中分析電路設計存在的問題,提出電路的改進方案,學會分析和改進電路的方法,從而設計出更優秀的產品,達到拋磚引玉的效果。
上圖為典型的錯誤接法,當BUZZER端輸入高電平時蜂鳴器不響或響聲太小。當I/O口為高電平時,基極電壓為3.3/4.7*3.3V≈2.3V,由於三極體的壓降0.6~0.7V,則三極體射極電壓為2.3-0.7=1.6V,驅動電壓太低導致蜂鳴器無法驅動或者響聲很小。
❺ 請問下面的這個蜂鳴器驅動電路是高電平驅動,還是低電平驅動。為什麼
蜂鳴器下端接地,上端通過開關管接正電源,所以開關管必須是NPN型,CON1 是高電平驅動,開關管導通,電流從上到下。
❻ 蜂鳴器的電路原理圖
如圖1-3 所示,使用SH69P43 為控制晶元,使用4MHz 晶振作為主振盪器。
PORTC.3/T0 作為I/O 口通過三極體Q2 來驅動蜂鳴器LS1,而PORTC.2/PWM0 則作為PWM 輸出口通過三極體Q1 來驅動蜂鳴器LS2。另外在PORTA.3 和PORTA.2 分別接了兩個按鍵,一個是PWM 按鍵,是用來控制PWM 輸出口驅動蜂鳴器使用的;另一個是PORT 按鍵,是用來控制I/O 口驅動蜂鳴器使用的。連接按鍵的I/O 口開內部上拉電阻。
軟體設計方法
先分析一下蜂鳴器。所使用的蜂鳴器的工作頻率是2000Hz,也就是說蜂鳴器的驅動信號波形周期是500μs,由於是1/2ty 的信號,所以一個周期內的高電平和低電平的時間寬度都為250μs。軟體設計上,我們將根據兩種驅動方式來進行說明。
a) PWM 輸出口直接驅動蜂鳴器方式
由於PWM 只控制固定頻率的蜂鳴器,所以可以在程序的系統初始化時就對PWM 的輸出波形進行設置。
首先根據SH69P43 的PWM 輸出的周期寬度是10 位數據來選擇PWM 時鍾。系統使用4MHz 的晶振作為主振盪器,一個tosc 的時間就是0.25μs,若是將PWM 的時鍾設置為tosc 的話, 則蜂鳴器要求的波形周期500μs 的計數值為500μs/0.25μs=(2000)10=(7D0)16,7D0H 為11 位的數據,而SH69P43 的PWM
輸出周期寬度只是10 位數據,所以選擇PWM 的時鍾為tosc 是不能實現蜂鳴器所要的驅動波形的。
這里我們將PWM 的時鍾設置為4tosc,這樣一個PWM 的時鍾周期就是1μs 了,由此可以算出500μs 對應的計數值為500μs/1μs=(500)10=(1F4)16,即分別在周期寄存器的高2 位、中4 位和低4 位三個寄存器中填入1、F 和4,就完成了對輸出周期的設置。再來設置占空比寄存器,在PWM 輸出中占空比的實現是
通過設定一個周期內電平的寬度來實現的。當輸出模式選擇為普通模式時,占空比寄存器是用來設置高電平的寬度。250μs 的寬度計數值為250μs/1μs=(250)10=(0FA)16。只需要在占空比寄存器的高2 位、中4 位和低4 位中分別填入0、F 和A 就可以完成對占空比的設置了,設置占空比為1/2ty。
以後只需要打開PWM 輸出,PWM 輸出口自然就能輸出頻率為2000Hz、占空比為1/2ty 的方波。
b) I/O 口定時翻轉電平驅動蜂鳴器方式
使用I/O 口定時翻轉電平驅動蜂鳴器方式的設置比較簡單,只需要對波形分析一下。由於驅動的信號剛好為周期500μs,占空比為1/2ty 的方波,只需要每250μs 進行一次電平翻轉,就可以得到驅動蜂鳴器的方波信號。在程序上,可以使用TIMER0 來定時,將TIMER0 的預分頻設置為/1,選擇TIMER0 的始終為系統時鍾(主振盪器時鍾/4),在TIMER0 的載入/計數寄存器的高4 位和低4 位分別寫入00H 和06H,就能將TIMER0 的中斷設置為250μs。當需要I/O 口驅動的蜂鳴器鳴叫時,只需要在進入TIMER0 中斷的時候對該I/O 口的電平進行翻轉一次,直到蜂鳴器不需要鳴叫的時候,將I/O 口的電平設置為低電平即可。不鳴叫時將I/O 口的輸出電平設置為低電平是為了防止漏電。
❼ 這是個51單片機外接PNP三極體驅動蜂鳴器的電路,輸出低電平有效,我咋就看著哪裡不對勁啊!
是有些不對勁。
第一,PNP的這種接法,VCC電壓不能高於高電平,不然盡管是高電平,三極體也會導通。
第二,三極體的負載(圖中的蜂鳴器)一般接在C極迴路,圖中接在E極迴路。
❽ 蜂鳴器有源0905,驅動電路中的電阻大小怎麼計算的,有何作用,電路是低電平有效。
有源蜂鳴器和無源蜂鳴器的差別主要差別為:1、有源蜂鳴器和無源蜂鳴器的根本區別是產品對輸入信號的要求不一樣。2、有源蜂鳴器工作的理想信號是直流電,通常標示為VDC、VDD等。因為蜂鳴器內部有一簡單的振盪電路,能將恆定的直流電轉化成一定頻率的脈沖信號,從面實出磁場交變,帶動鉬片振動發音。3、但是在某些有源蜂鳴器在特定的交流信號下也可以工作,只是對交流信號的電壓和頻率要求很高,此種工作方式一般不採用。4、而無源蜂鳴器沒有內部驅動電路,有些公司和工廠稱為訊響器,國標中稱為聲響器。無源蜂鳴器工作的理想信號方波。如果給預直流信號蜂鳴器是不響應的,因為磁路恆定,鉬片不能振動發音。
❾ 求24v電路中電壓低到20v時蜂鳴器報警的電路,謝謝!
1、工作原理:電瓶供電,電瓶正極經過電位器分壓後接入PNP管基極,電位器調到合適位置,電壓低,PNP導通,繼電器吸合。
2、由於此電路簡單,在開關點附近會頻繁切換,可以加以改進,使之工作可靠、穩定。
3、電路改進:電源用一個按鈕開關啟動,繼電器增加一對常開觸點用來自鎖啟動按鈕,即,與啟動按鈕並聯,這樣,當繼電器斷開時,電源也被切斷,系統徹底停電。
4、繼電器也可以換成蜂鳴器,也可以通過繼電器妝蜂鳴器。
❿ 如圖低電位報警器由兩個基本門電路與蜂鳴器組成,該報警器只有當輸入電壓過低時蜂鳴器才會發出警報( )
1,排除法,乙肯定是非門(圖上的小圓圈都畫出來了),答案在A,B中
2,蜂鳴器要響,肯定甲只能輸出0.
3,甲有一端接地,也就是說輸入0
4,甲另一端輸入過低,可以理解為輸入為0
甲輸入1 甲輸入2 甲輸出
1 ? 0 1(蜂鳴器不叫)
0 ? 0 0 (蜂鳴器響)
?=「或」門,選B