❶ 蜂鸣器为什么直接给低电平不响,取反后会响
我晕,又是你啊。
蜂鸣器的响声是由高电平或者低电平驱动的(具体看电路,是高电平响还是低电平响)。不断取反,蜂鸣器就会响
嘟~嘟~嘟~
的报警声,而不会一直
嘟~~~~~~~~~~~~~~
这样响……
❷ 最简单的蜂鸣器电路,为啥搞不懂呢
此电路中蜂鸣抄器(BUZZER)可以是机械式的袭或集成电子式蜂鸣器,当两端加上工作电压后,蜂鸣器即可以发出鸣叫声。
该电路是利用Q2工作于开关状态,当Q2处于截止状态时,蜂鸣器两端与5V电源断开,所以不发声,若Q2导通,则得电发出声音;而Q2的导通,在于BZ端电压的变换,由于在Q2的基极回路中,串联了D2,由于LED导通电压的影响,BZ点对地电压必须低于5V减去LED导通电压后的差值,Q2才有可能得到使全导通的偏压,导通并使蜂鸣器工作鸣叫。
也就是说,假定LED工作电压为1.5v左右,当BZ端电压下降到3V左右时,Q2导通,BUZ1得电而鸣叫。
❸ 单片机蜂鸣器电路问题
这种事是常见的,假如5V电压想驱动5V蜂鸣器是不行的,三极管导通有一定电阻,所以,要用6V来驱动,适当串联一只电阻(要根据蜂鸣器工作电流大小定)。
❹ 这个电路里,蜂鸣器很小声是为什么怎么改让他大点声
蜂鸣器在使用过程中出现的不良情形通常有以下几种:
1、蜂鸣器没有安装前就不响,这是属蜂鸣器本身质量不行
2、蜂鸣器焊接后出现无音或时响时不响,这种情形可能是焊接过程中使用的烙铁功率过大(建议用20-30W的烙铁)或时间过长(建议3秒内完成一个焊点)导致蜂鸣器的针脚与线圈的焊接点受热熔化后虚焊。
3、焊接后蜂鸣器鸣叫过程中出小声、无音或沙音变调,这种情形可能是启动蜂鸣器的电流过小或过大(蜂鸣器正常工作电流20-30mA)导致蜂鸣器不能正常鸣叫。
4、蜂鸣器使用一段时间后出现变音或无音,这种情形可能是蜂鸣器的连续鸣叫时间过长(蜂鸣器连续鸣叫时间不能超过8-10小时,否则会变音或烧坏)或是蜂鸣器受环境影响。
5、蜂鸣器焊接后在电线板上工作时就出现变调或无音但拆下来用直流稳压电源测试则没有问题,这种情形可能是蜂鸣器受到干扰。
蜂鸣器电路分析
下面从EasyARM-i.MX283开发套件入手,就3.3VNPN三极管驱动有源蜂鸣器设计,从实际产品中分析电路设计存在的问题,提出电路的改进方案,学会分析和改进电路的方法,从而设计出更优秀的产品,达到抛砖引玉的效果。
上图为典型的错误接法,当BUZZER端输入高电平时蜂鸣器不响或响声太小。当I/O口为高电平时,基极电压为3.3/4.7*3.3V≈2.3V,由于三极管的压降0.6~0.7V,则三极管射极电压为2.3-0.7=1.6V,驱动电压太低导致蜂鸣器无法驱动或者响声很小。
❺ 请问下面的这个蜂鸣器驱动电路是高电平驱动,还是低电平驱动。为什么
蜂鸣器下端接地,上端通过开关管接正电源,所以开关管必须是NPN型,CON1 是高电平驱动,开关管导通,电流从上到下。
❻ 蜂鸣器的电路原理图
如图1-3 所示,使用SH69P43 为控制芯片,使用4MHz 晶振作为主振荡器。
PORTC.3/T0 作为I/O 口通过三极管Q2 来驱动蜂鸣器LS1,而PORTC.2/PWM0 则作为PWM 输出口通过三极管Q1 来驱动蜂鸣器LS2。另外在PORTA.3 和PORTA.2 分别接了两个按键,一个是PWM 按键,是用来控制PWM 输出口驱动蜂鸣器使用的;另一个是PORT 按键,是用来控制I/O 口驱动蜂鸣器使用的。连接按键的I/O 口开内部上拉电阻。
软件设计方法
先分析一下蜂鸣器。所使用的蜂鸣器的工作频率是2000Hz,也就是说蜂鸣器的驱动信号波形周期是500μs,由于是1/2ty 的信号,所以一个周期内的高电平和低电平的时间宽度都为250μs。软件设计上,我们将根据两种驱动方式来进行说明。
a) PWM 输出口直接驱动蜂鸣器方式
由于PWM 只控制固定频率的蜂鸣器,所以可以在程序的系统初始化时就对PWM 的输出波形进行设置。
首先根据SH69P43 的PWM 输出的周期宽度是10 位数据来选择PWM 时钟。系统使用4MHz 的晶振作为主振荡器,一个tosc 的时间就是0.25μs,若是将PWM 的时钟设置为tosc 的话, 则蜂鸣器要求的波形周期500μs 的计数值为500μs/0.25μs=(2000)10=(7D0)16,7D0H 为11 位的数据,而SH69P43 的PWM
输出周期宽度只是10 位数据,所以选择PWM 的时钟为tosc 是不能实现蜂鸣器所要的驱动波形的。
这里我们将PWM 的时钟设置为4tosc,这样一个PWM 的时钟周期就是1μs 了,由此可以算出500μs 对应的计数值为500μs/1μs=(500)10=(1F4)16,即分别在周期寄存器的高2 位、中4 位和低4 位三个寄存器中填入1、F 和4,就完成了对输出周期的设置。再来设置占空比寄存器,在PWM 输出中占空比的实现是
通过设定一个周期内电平的宽度来实现的。当输出模式选择为普通模式时,占空比寄存器是用来设置高电平的宽度。250μs 的宽度计数值为250μs/1μs=(250)10=(0FA)16。只需要在占空比寄存器的高2 位、中4 位和低4 位中分别填入0、F 和A 就可以完成对占空比的设置了,设置占空比为1/2ty。
以后只需要打开PWM 输出,PWM 输出口自然就能输出频率为2000Hz、占空比为1/2ty 的方波。
b) I/O 口定时翻转电平驱动蜂鸣器方式
使用I/O 口定时翻转电平驱动蜂鸣器方式的设置比较简单,只需要对波形分析一下。由于驱动的信号刚好为周期500μs,占空比为1/2ty 的方波,只需要每250μs 进行一次电平翻转,就可以得到驱动蜂鸣器的方波信号。在程序上,可以使用TIMER0 来定时,将TIMER0 的预分频设置为/1,选择TIMER0 的始终为系统时钟(主振荡器时钟/4),在TIMER0 的载入/计数寄存器的高4 位和低4 位分别写入00H 和06H,就能将TIMER0 的中断设置为250μs。当需要I/O 口驱动的蜂鸣器鸣叫时,只需要在进入TIMER0 中断的时候对该I/O 口的电平进行翻转一次,直到蜂鸣器不需要鸣叫的时候,将I/O 口的电平设置为低电平即可。不鸣叫时将I/O 口的输出电平设置为低电平是为了防止漏电。
❼ 这是个51单片机外接PNP三极管驱动蜂鸣器的电路,输出低电平有效,我咋就看着哪里不对劲啊!
是有些不对劲。
第一,PNP的这种接法,VCC电压不能高于高电平,不然尽管是高电平,三极管也会导通。
第二,三极管的负载(图中的蜂鸣器)一般接在C极回路,图中接在E极回路。
❽ 蜂鸣器有源0905,驱动电路中的电阻大小怎么计算的,有何作用,电路是低电平有效。
有源蜂鸣器和无源蜂鸣器的差别主要差别为:1、有源蜂鸣器和无源蜂鸣器的根本区别是产品对输入信号的要求不一样。2、有源蜂鸣器工作的理想信号是直流电,通常标示为VDC、VDD等。因为蜂鸣器内部有一简单的振荡电路,能将恒定的直流电转化成一定频率的脉冲信号,从面实出磁场交变,带动钼片振动发音。3、但是在某些有源蜂鸣器在特定的交流信号下也可以工作,只是对交流信号的电压和频率要求很高,此种工作方式一般不采用。4、而无源蜂鸣器没有内部驱动电路,有些公司和工厂称为讯响器,国标中称为声响器。无源蜂鸣器工作的理想信号方波。如果给预直流信号蜂鸣器是不响应的,因为磁路恒定,钼片不能振动发音。
❾ 求24v电路中电压低到20v时蜂鸣器报警的电路,谢谢!
1、工作原理:电瓶供电,电瓶正极经过电位器分压后接入PNP管基极,电位器调到合适位置,电压低,PNP导通,继电器吸合。
2、由于此电路简单,在开关点附近会频繁切换,可以加以改进,使之工作可靠、稳定。
3、电路改进:电源用一个按钮开关启动,继电器增加一对常开触点用来自锁启动按钮,即,与启动按钮并联,这样,当继电器断开时,电源也被切断,系统彻底停电。
4、继电器也可以换成蜂鸣器,也可以通过继电器妆蜂鸣器。
❿ 如图低电位报警器由两个基本门电路与蜂鸣器组成,该报警器只有当输入电压过低时蜂鸣器才会发出警报( )
1,排除法,乙肯定是非门(图上的小圆圈都画出来了),答案在A,B中
2,蜂鸣器要响,肯定甲只能输出0.
3,甲有一端接地,也就是说输入0
4,甲另一端输入过低,可以理解为输入为0
甲输入1 甲输入2 甲输出
1 ? 0 1(蜂鸣器不叫)
0 ? 0 0 (蜂鸣器响)
?=“或”门,选B