1. 你有做过铅酸蓄电池硫化修复吗
铅酸电池的修复我已经研究了几年了,确实有了点成果,直到去年,实验测试结果才给了我答案和做成产品的信心。
记得那次测试,一个已经1年前就充不进电的12V1.2AH小体积的铅酸电池。打开电池的6个胶帽,手电筒照内部,发现已经非常干枯,棉花完全是干的。修复之前我的一个朋友使用直流电29V强充,充了半小时,电池有点发烫(很热),也充进了一点电,当时我使用30A数字电流表直接接到电池两测出短路电流为0.3A,测了5秒钟的时间(这种测法对电池虽然有微小损伤,但也是测试电池供电性能的指标,它的值和容量成正比,相当于容量表对电池的测试),然后再接到100mA12V的LED灯泡上,测得电压为10.3V,电流0.082A,点灯15分钟后,电压逐渐减小到了7.9V,电流8mA,灯微亮。由此可见强充也对电池有一定修复作用,不过,电池严重发热,对电池的损伤也不小,这种方法可以说是竭泽而渔,不建议使用。
之后我叫朋友加了水,我本来是想让他加蒸馏水,可他加的是可以喝的凉水,烧开了的。我说,这水加了是有效果,不过对电池有一点不好,实在没法,买不到蒸馏水,所以就算了,反正也加了。经过我设计的修复仪两个小时的修复充电(电流0.5A),断开修复仪,再用30A直流电流表一测,就这一刻,我彻底肯定了修复效果,短路电流居然连续20秒超过30A(我确定表没有问题,没接错!而且连表的红黑线都在发烫!这就是最有力的证明。)!!我当时高兴惨了。不过,唯一遗憾的是我当时没有设计容量测试仪,没能够对容量进行测试,容量是确认恢复了,可是恢复了多少,并没有得到一个准确数字。
现在,我的修复仪已经设计好70%,有点难调的单片机之间的单线通信和LED扫描显示软件程序冲突也调好了,LCD1602字符液晶显示屏的驱动程序也是很早之前就很好了的,6个按键控制程序也调好了,就只差核心的修复控制和功能构想的问题了,修复主功率电路和电源也做好了。就差最后一点。再过一段时间,一个月,就可以做成产品,正式的进行销售了。
2. 电瓶修复中极板硫化什么原因及应对措施
导致极板硫化的主要原因:1.电池长期充电不足或放电后没有及时充电.有些三段内式充电器恒容充电压设置过低,导致电池长期充电不足;2.长期过量放电或小电流深度放电,使极板深处活性物质的空隙内生成硫酸铅(PbSO4).电动车控制器都有欠 压保护电路,当电池电压低到保护电压(36V电动车降到31.5V,48V电动车降到42V)时,控制器会切断电源,或红灯报警,保证不发生过放电。3.已放电或半放电状态电池放置时间过久.有些人使用电动车没有养成良好的充电习惯,对于长期搁置不用的电池不经常进行定期充电,让电池长期处于"饥饿"状态,导致硫化,4.电解液酸浓度过高,成分不纯,外部气温变化剧烈,导致硫化.前面讲过电池失水后,会导致酸的比重升高,容易形成硫化.由于铅酸蓄电池的特性、结构、材料、生产环境、工艺及使用保养维护等因素,铅酸蓄电池过早失效而报废的现象,75%以上都是由于铅酸蓄电池极板上形成不可逆硫酸铅盐铅化、自放电、活性物质失效及脱落的原因,而这三大难题一直是困挠铅酸蓄电池行业难于攻克的顽症,至今还没有解决这三大难题的绝对好办法。